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ISSN1001-3806CN51-1125/TN 网站地图

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基于全因子实验的激光打孔参量与吸阻关系分析

孙华强 郇浩 齐萌 李庆坚

引用本文:
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基于全因子实验的激光打孔参量与吸阻关系分析

    作者简介: 孙华强(1987-), 男, 助理工程师, 现主要从事烟草设备电气自动化和工艺的研究。E-mail:huaqiang1988@163.com.
  • 中图分类号: TG665;TN249

Analysis of relationship between laser drilling parameters and draw resistance based on full factorial experiment

  • CLC number: TG665;TN249

  • 摘要: 激光打孔可以改善烟支的总通风率和吸阻等指标,满足消费者对烟支的感官质量体验。为了获得最佳的激光打孔参量组合,在吸阻指标固定的前提下,采用全因子试验方法,探究出激光打孔参量与吸阻的关系方程。结果表明,脉冲宽度较另外两个因子(功率与布孔偏量)对吸阻的影响更为显著;在3个因子同时变化一个单位的情况下,脉冲宽度对吸阻的影响最大,大约是功率和布孔偏量的10倍;为使吸阻变小,应该让3个主效应因子尽可能大;功率与布孔偏量的交互作用对于吸阻的影响相对于其它因子之间的交互效应要显著得多。该研究为吸阻的质量管控提供了统计学依据,这种试验分析问题的方法也为其它类似的试验提供了借鉴。
  • Figure 1.  The significance of mecin effect and two-factor interaction effect

    Figure 2.  Main effect of three factors on draw resistance

    Figure 3.  Interaction effect on draw resistance

    Figure 4.  Contour map of interaction effect on draw resistance

    Table 1.  Table of experiment parameters

    standard order run order center point block pulse width/μs power/% offset hole size/% draw resistance/kPa
    4 1 1 1 100 90 5 1.3638
    2 2 1 1 100 70 5 1.4416
    3 3 1 1 50 90 5 1.917
    7 4 1 1 50 90 15 1.7355
    8 5 1 1 100 90 15 1.3143
    5 6 1 1 50 70 15 1.7814
    10 7 0 1 75 80 10 1.5494
    1 8 1 1 50 70 5 1.7771
    9 9 0 1 75 80 10 1.5712
    11 10 0 1 75 80 10 1.6033
    6 11 1 1 100 70 15 1.4856
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    Table 2.  Main effect data and the 2nd order interaction effect data in full factorial experiments

    term effect coefficient P other indicator items
    constant 1.5946 0.000 S=0.0323022
    pulse width -0.4014 -0.2007 0.000 Sp2=0.0629517
    power -0.0388 -0.0194 0.165 R2=98.85%
    offset hole size -0.0457 -0.0228 0.116 Rp2=82.60%
    pulse width * power -0.0858 -0.0429 0.020 Ra2=97.12%
    pulse width * offset hole size 0.0429 0.0215 0.133
    power * offset hole size -0.0698 -0.0349 0.038
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    Table 3.  Variance of draw resistance

    source degrees of freedom Ss2 Sa2 Ma F P
    residual error 4 0.004174 0.004174 0.001043
    curve 1 0.001639 0.001639 0.001639 1.94 0.258
    lack of fit 1 0.001065 0.001065 0.001065 1.45 0.352
    pure error 2 0.001470 0.001470 0.000735
    total 10 0.361788
    下载: 导出CSV

    Table 4.  Main effect data and the 2nd order interaction effect data after deleting unremarkable items

    term effect coefficient P other indicator items
    constant 1.5946 0.000 S=0.0396455
    pulse width -0.4014 -0.2007 0.000 Sp2=0.0676125
    power -0.0388 -0.0194 0.225 R2=97.83%
    offset hole size -0.0457 -0.0228 0.164 Rp2=81.31%
    pulse width * power -0.0858 -0.0429 0.028 Ra2=95.66%
    power * offset hole size -0.0698 -0.0349 0.055
    下载: 导出CSV

    Table 5.  Variance analysis of draw resistance after deleting unremarkable items

    source degrees of freedom Ss2 Sa2 Ma F P
    residual error 5 0.007859 0.007859 0.001572
    curve 1 0.001639 0.001639 0.001639 1.05 0.363
    lack of fit 2 0.004750 0.004750 0.002375 3.23 0.236
    pure error 2 0.001470 0.001470 0.000735
    total 10 0.361788
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    Table 6.  Comparison of data before and after the change of model

    category full model change reduced model
    R2 98.85% 97.83%
    Ra2 97.12% 95.66%
    Rp2 82.60% 81.31%
    S 0.0323022 0.0396455
    Sp2 0.0629517 0.0676125
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  • [1]

    WU Zh Y, LI L, LI D L, et al. Correlation analysis between cigarette weight, draw resistance, ventilation rate and sensory evaluation of ciga-rette[J].Chinese Tobacco Science, 2010, 31(2):49-53(in Ch-inese).
    [2]

    YANG G R, LI Zh R, XU J, et al. Research advance on the techno-logy of risk and tar reducing in cigarettes[J].Yunnan Chemical Technology, 2009, 36(2):44-47(in Chinese).
    [3]

    WANG L, YOU M, CUI X M, et al. Method for predicting draw resistance and ventilation of cigarette based on linear network model[J].Tobacco Science & Technology, 2017, 50(12):85-89(in Ch-inese). 
    [4]

    TAO Y F, ZHANG Sh H, LI W J, et al. Application of AHP and GRA-based models to quality evaluation of cigarettes from different production sites[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2017, 23(1):13-17(in Chinese). 
    [5]

    HAN Y X, CHEN P F, ZHOU Zh Y, et al. Laser perforating technology of tipping paper[J]. Laser Technology, 2002, 26(5):330-333(in Chinese). 
    [6]

    XIE X C. The relationship between ventilation rate and physicochemical indicator of cigarette made by online laser punching[J]. Journal of Zhengzhou University of Light Industry(Natural Science Edition), 2015, 30(s1):52-56(in Chinese). 
    [7]

    XIA P Y, WANG J W, PEI H B, et al. Application of mathematical model for ventilation rate of tipping paper in blended cigarette design[J]. Tobacco Science & Technology, 2009, 42(8):10-13(in Ch-inese). 
    [8]

    YU H. Study on measurement of femtosecond laser pulse wide[J]. Laser Technology, 2013, 37(5):679-681(in Chinese). 
    [9]

    HE Y J, WANG W, XU B Zh, et al. Experimental study on deep laser drilling by the superposed pulsed lasers[J]. Laser Technology, 2017, 41(3):380-384(in Chinese). 
    [10]

    QIAN X Zh, WANG Q Q, REN N F. Optimization of laser drilling processing parameters for SUS304 based on orthogonal experiments[J]. Laser Technology, 2017, 41(4):578-581(in Chinese). 
    [11]

    XU B Zh, QI L J, WANG W, et al. Study on the optimum matching parameters of the combined laser drilling[J]. Laser Technology, 2018, 42(1):5-10(in Chinese). 
    [12]

    MA F Sh, ZHOU W, LIU Ch B. Six sigma statistical guide:MINITAB guidance[M]. Beijing:China Renmin University Press, 2013:447-560(in Chinese).
    [13]

    MA L, HE Zh. Six sigma management[M]. Beijing:China Renmin University Press, 2007:314-365(in Chinese).
    [14]

    TANG X F. Six sigma core tutorials-black belt reader[M]. Beijing:Standards Press of China, 2006:449-492(in Chinese).
    [15]

    LI X B, WANG Y H, XU L. Study on the optimization for the extraction of hawthorn flavonoids and the evaluation of smoking quality with its application in cigarettes[J]. The Food Industry, 2016, 37(10):104-108(in Chinese). 
    [16]

    MA L, WANG W. Full factorial DOE optimizes the preparation process of topiramate pellets[J]. Chinese Journal of New Drugs, 2017, 26(19):2347-2351(in Chinese).
    [17]

    SUN D L, MI Q, HU J J. Study on consistency of cigarette manufacturing quality[J] Tobacco Science & Technology, 2007, 40(4):9-12(in Chinese). 
    [18]

    WANG L, LIU X J, WANG Q, et al. Fractional factorial design of experiment for wave soldering process of air conditioner motherboard[J]. Electronic Components and Materials, 2014, 33(5):75-79(in Chinese). 
    [19]

    MIAO Q D. Analyzing on effects of impurity elements on the hardness of titanium sponge by MINITAB software[J]. Light Metals, 2014(1):44-47(in Chinese). 
    [20]

    GE X L, FENG X X, FAN Ch Y. Progress of the study of phase discontinuity of laser propagation through atmosphere[J]. Laser Technology, 2012, 36(4):485-489(in Chinese). 
    [21]

    SUN Y Q, ZHOU J Zh, LIANG Q L, et al. Optimization of laser peening parameters using Taguchi method[J]. Laser Technology, 2008, 32(4):377-379(in Chinese). 
  • [1] 许本志齐丽君王伟朱晓王海林朱广志朱长虹 . 复合激光打孔最佳匹配参量的研究. 激光技术, 2018, 42(1): 5-10. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.01.002
    [2] 何雅静王伟许本志朱晓齐丽君朱长虹 . 复合脉冲深度激光打孔的实验研究. 激光技术, 2017, 41(3): 380-384. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.03.015
    [3] 吴艳梅李俊昌 . 激光打孔过程的半解析模拟研究. 激光技术, 2009, 33(2): 205-208,212.
    [4] 钱晓忠王琪琪任乃飞 . 基于正交实验的SUS304不锈钢激光打孔过程参量优化. 激光技术, 2017, 41(4): 578-581. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2017.04.024
    [5] 王琪琪任乃飞任旭东 . GH4037镍基高温合金激光打孔相变过程数值模拟. 激光技术, 2018, 42(6): 764-768. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.06.007
    [6] 王晓东赵学民汪盛烈何云贵杨海 . 激光动态高速打孔系统的研究. 激光技术, 2003, 27(6): 563-566.
    [7] 张国忠刘丽敏李长江 . Nd-Fe-B永磁材料激光打孔过程的研究. 激光技术, 1997, 21(4): 215-218.
    [8] 辛凤兰王智勇刘学胜王益泉黄涛左铁钏 . 激光阈值附近微孔加工方法的研究. 激光技术, 2006, 30(3): 292-294.
    [9] 王晓东MICHALOWSKI AndreasDAUSINGER Friedrich刘劲松 . 短脉冲激光微孔制备的双脉冲方法研究. 激光技术, 2009, 33(3): 283-286.
    [10] 张杨陈永骞朱广志郭飞朱晓 . 单光束叠加脉冲Nd:YAG激光器的研究. 激光技术, 2016, 40(3): 311-314. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.03.002
    [11] 李又生 . 深孔激光加工研究. 激光技术, 1998, 22(2): 98-102.
    [12] 陈根余陈明李时春谭立鹏 . 非熔透激光搭接焊薄钢板的试验研究. 激光技术, 2011, 35(5): 577-581. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.05.001
    [13] 赵海朝李军旗张勇张庆乔玉林 . 激光清洗技术及在设备维修保障中的研究进展. 激光技术, 2024, 48(5): 620-627. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2024.05.002
    [14] 姜雨佳张朝阳黄磊聂昕刘皋 . 激光热力强化电化学沉积试验研究. 激光技术, 2016, 40(5): 660-664. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.05.009
    [15] 张永忠MEACOC CKhrisVILAR Rui . 激光微沉积合金粉末制造薄壁零件的试验研究. 激光技术, 2006, 30(6): 621-624.
    [16] 胡增荣童国权陈长军郭华锋周亮徐家乐 . 激光纳米表面工程技术. 激光技术, 2014, 38(6): 764-770. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2014.06.009
    [17] 赵兴海高杨程永生 . 激光点火技术综述. 激光技术, 2007, 31(3): 306-310,313.
    [18] 汪少林曹开法胡顺星魏合理 . 对激光雷达几何因子的分析与测量. 激光技术, 2008, 32(2): 147-150.
    [19] 符永宏顾亚励康正阳王海波李玉弟 . 硬质合金激光毛化工艺试验研究. 激光技术, 2016, 40(4): 512-515. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.04.012
    [20] 孙树峰廖惠鹏吴旭浩章斌 . 皮秒激光旋切加工微孔试验研究. 激光技术, 2018, 42(2): 234-238. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2018.02.018
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-12-12
  • 录用日期:  2018-03-30
  • 刊出日期:  2018-11-25

基于全因子实验的激光打孔参量与吸阻关系分析

    作者简介: 孙华强(1987-), 男, 助理工程师, 现主要从事烟草设备电气自动化和工艺的研究。E-mail:huaqiang1988@163.com
  • 山东中烟工业有限责任公司 济南卷烟厂, 济南 250104

摘要: 激光打孔可以改善烟支的总通风率和吸阻等指标,满足消费者对烟支的感官质量体验。为了获得最佳的激光打孔参量组合,在吸阻指标固定的前提下,采用全因子试验方法,探究出激光打孔参量与吸阻的关系方程。结果表明,脉冲宽度较另外两个因子(功率与布孔偏量)对吸阻的影响更为显著;在3个因子同时变化一个单位的情况下,脉冲宽度对吸阻的影响最大,大约是功率和布孔偏量的10倍;为使吸阻变小,应该让3个主效应因子尽可能大;功率与布孔偏量的交互作用对于吸阻的影响相对于其它因子之间的交互效应要显著得多。该研究为吸阻的质量管控提供了统计学依据,这种试验分析问题的方法也为其它类似的试验提供了借鉴。

English Abstract

    • 通风率和吸阻是卷烟的重要物理指标之一,它们对卷烟烟气指标有重要影响。通风稀释技术是控制这两个指标最常用的方法,同时也是目前采用的最有效的卷烟减焦降害技术手段之一。传统的通风稀释是通过选用不同透气度指标的接装纸和成型纸来实现的[1-4]。近年来随着激光技术的发展,产生了经过预打孔的接装纸,这降低了控制接装纸透气度的难度[5], 但是对有效控制卷烟通风率和吸阻作用效果不明显,直至卷烟在线激光打孔的出现。与预打孔相比,在线激光打孔具有投资少、见效快、可靠性高等特点。目前国内有关卷烟打孔的研究主要集中在激光打孔对单独辅材的研究上,对卷烟在线激光打孔的相关研究较少,对卷烟吸阻的相关研究更少[6-7]

      通过在德国HAUNI公司的LASER 300S型激光打孔设备上设置不同组合的激光打孔参量来分析这些参量对吸阻的影响, 以期望通过建立模型,为卷烟在线激光打孔技术在减焦降害生产中的应用提供统计学依据,弥补卷烟在线激光打孔对吸阻相关研究的空白,并为现场吸阻指标的调整提供参考。

    • 在激光打孔参量设置界面,可以看到可更改的参量主要有:烟支直径、孔数、脉冲宽度、功率、布孔偏量、行数、以及通风度控制系列参量。其中烟支直径为参考设定值,孔数和行数在工艺指标值有明确的限定,通风度控制系列参量厂家建议不要改动。因此可以改动的参量有3个:脉冲宽度、功率和布孔偏量。通过查阅设备的使用说明可以明确三者的单位和功能分别为:(1)脉冲宽度(μs)。设定一个激光脉冲的持续时间[8],由于烟支在脉冲期间持续转动,因此脉冲宽度越长,孔长也越长,透气度越大,标准值为50μs; (2)功率(%)。设定激光功率的平均值(本文中无功率测量元件,无确定实际功率值,仅以%为单位来设定界面), 使得激光打孔的孔形构成清晰, 过高或过低的功率设定都应避免; 如果孔被烧灼的边缘偏大,则功率太高;如果孔小或根本没有被烧灼,则功率太低[9], 标准值为80%;(3)布孔偏量(%)。为使激光的功率和脉冲长度与生产速度相匹配,以保持透气度和布孔的稳定, 影响布孔控制时的振幅,使孔均匀地分布于烟支周边, 标准值为10%。

    • 对细支卷烟(泰山心悦)激光打孔参量和综合测量台(CERULEANQTM系列)采集的吸阻数据进行试验分析,得出彼此之间的相互关系。试验中运用的方法是六西格玛的试验设计方法; 使用的工具是MINITAB 16,参见参考文献[10]和参考文献[11]。

    • 考虑可能影响吸阻的3个因子,确认哪些因子影响是显著的,进而确定出最佳的参量组合。这3个因子及准备安排的试验水平如下(水平的设定参考标准值和现有值):脉冲宽度(μs),低水平为50μs,高水平为100μs; 功率(%),低水平为70%,高水平为90%;布孔偏量(%),低水平为5%,高水平为15%。

    • 由于要考虑各因子及其交互作用,因此决定采用全因子试验的方法,并在中心点处进行3次试验,一共11次试验,确定完方案和试验水平后运用MINITAB 16生成试验计划表,按照生成运行序,在综合测量台上逐批测量每种参量组合的样品,保留满足重量、圆周和长度指标的前30组数据得到烟支吸阻的均值填入试验计划结果表[12-14]表 1中列出了标准序、运行序、中心点和区组的数值。

      Table 1.  Table of experiment parameters

      standard order run order center point block pulse width/μs power/% offset hole size/% draw resistance/kPa
      4 1 1 1 100 90 5 1.3638
      2 2 1 1 100 70 5 1.4416
      3 3 1 1 50 90 5 1.917
      7 4 1 1 50 90 15 1.7355
      8 5 1 1 100 90 15 1.3143
      5 6 1 1 50 70 15 1.7814
      10 7 0 1 75 80 10 1.5494
      1 8 1 1 50 70 5 1.7771
      9 9 0 1 75 80 10 1.5712
      11 10 0 1 75 80 10 1.6033
      6 11 1 1 100 70 15 1.4856

      通过得到的吸阻数据可以看出,吸阻的均值为1.5946kPa,中位数为1.5712kPa,标准差为0.1902kPa,极差为0.6027kPa。但无法直观看出3个参量对吸阻的影响规律,必须通过运用工具进行分析。

    • 借助MINITAB 16就表 1中的数据进行分析,首先进行的是拟合选定模型[15],由于考虑3阶及3阶以上的交互作用意义不大,通常可以不考虑,因此只考虑全部因子的主效应和2阶交互效应。由于MINITAB的计算全部是自动进行的[16],其得到的结果见表 2。表中, R2为确定系数,Ra2R2的调整值,Rp2R2的预测值,S为回归标准误差,Sp2为预测误差平方,P值用于确定检验中原假设的适当性, * 表示交互作用。表中的物理量除自带单位的,其它均为归一化单位。

      Table 2.  Main effect data and the 2nd order interaction effect data in full factorial experiments

      term effect coefficient P other indicator items
      constant 1.5946 0.000 S=0.0323022
      pulse width -0.4014 -0.2007 0.000 Sp2=0.0629517
      power -0.0388 -0.0194 0.165 R2=98.85%
      offset hole size -0.0457 -0.0228 0.116 Rp2=82.60%
      pulse width * power -0.0858 -0.0429 0.020 Ra2=97.12%
      pulse width * offset hole size 0.0429 0.0215 0.133
      power * offset hole size -0.0698 -0.0349 0.038

      表 3为吸阻的方差分析。表中, Ss2为连续平方和,Sa2为调整平方和,Ma为调整均方值, F是一个统计量。通过表 2中的系数项可以得到吸阻对于3个参量的二次回归方程。下面结合表 2表 3对得到的回归模型进行初步分析, 以判断模型是否有效,有没有必要进一步优化改进。

      Table 3.  Variance of draw resistance

      source degrees of freedom Ss2 Sa2 Ma F P
      residual error 4 0.004174 0.004174 0.001043
      curve 1 0.001639 0.001639 0.001639 1.94 0.258
      lack of fit 1 0.001065 0.001065 0.001065 1.45 0.352
      pure error 2 0.001470 0.001470 0.000735
      total 10 0.361788
    • (1) 模型的整体效果:对应“主效应”和“2因子交互作用”的项目中有两项的P<0.05[17],即可判断本模型总的说来是有效的; (2)模型有无失拟现象:失拟项的P=0.352>0.05,表明无法拒绝原假设,即可以判定本模型没有失拟现象; (3)结果中的弯曲项:弯曲项的P=0.258>0.05,表明无法拒绝原假设,即可以判定本模型没有弯曲现象[18]

    • (1) 对于确定系数:R2=98.85%, Ra2=97.12%,这两个量都接近于1,且两者之间差距不大,表明模型较好; (2)对于S值分析:比较两个模型优劣最关键的指标是看哪个模型能使之最小,此量暂存,等修改模型后再来看此值是否有所降低,以判断模型是否有所改进; (3)对于预测结果的整体估计:R2=98.85%,Rp2=82.60%,二者差距较大, 这说明使用现在的模型,会有较多与模型差距较大的点,模型可以进一步改进[19]

    • 计算结果显示,只有“脉冲宽度”的P<0.05,但是“脉冲宽度”和“功率”的交互作用、“功率”和“布孔偏量”的交互作用的P均小于0.05,因此3个主效应都需要考虑。图 1为标准化效应的正态图。表示各因子对吸阻的影响,直观地展示了主效应和2因子交互作用显著性。图中α值表示假设检验中的显著性水平。

      Figure 1.  The significance of mecin effect and two-factor interaction effect

    • 删减不显著项模型分析,将显著项保留,同时保留与显著项相关的主效应:功率、布孔偏量。重新计算后输出的结果见表 4表 5为重新计算后的吸阻的方差分析。

      Table 4.  Main effect data and the 2nd order interaction effect data after deleting unremarkable items

      term effect coefficient P other indicator items
      constant 1.5946 0.000 S=0.0396455
      pulse width -0.4014 -0.2007 0.000 Sp2=0.0676125
      power -0.0388 -0.0194 0.225 R2=97.83%
      offset hole size -0.0457 -0.0228 0.164 Rp2=81.31%
      pulse width * power -0.0858 -0.0429 0.028 Ra2=95.66%
      power * offset hole size -0.0698 -0.0349 0.055

      Table 5.  Variance analysis of draw resistance after deleting unremarkable items

      source degrees of freedom Ss2 Sa2 Ma F P
      residual error 5 0.007859 0.007859 0.001572
      curve 1 0.001639 0.001639 0.001639 1.05 0.363
      lack of fit 2 0.004750 0.004750 0.002375 3.23 0.236
      pure error 2 0.001470 0.001470 0.000735
      total 10 0.361788

      通过查看删减后结果的总体效果,如主效应脉冲宽度的P<0.05,表明应拒绝原假设,即可以判定得出本模型总的说来是有效的结论; 对应失拟项的P=0.236>0.05,表明无法拒绝原假设,即可以判定:本模型尽管删去了好多项,但并没有造成失拟现象。可以通过表 6看出删减后的模型是否比原模型有所改进。

      Table 6.  Comparison of data before and after the change of model

      category full model change reduced model
      R2 98.85% 97.83%
      Ra2 97.12% 95.66%
      Rp2 82.60% 81.31%
      S 0.0323022 0.0396455
      Sp2 0.0629517 0.0676125

      可以看出,由于模型项数减少了1项,R2通常会有微小的降低(本试验中由98.85%降低到97.83%),但调整的Ra2是否有所提高才是观察问题的关键,本试验中Ra2由97.12%下降到95.66%,可以发现删除不显著的主因子及交互作用项后,回归的效果比原来差了。而S的值从0.0323022提高为0.0396455,Sp2从0.0629517提高为0.0676125,更加强有力地证明删除不显著项后,回归的效果变差了。

    • 通过比较,选定未删减的模型作为获取的最满意模型。将表 2中的系数项带入方程式,得到计算机根据实验结果输出的回归方程如下:f(x, y, z)=1.5946-0.2007x-0.0194y-0.0228z-0.0429xy+ 0.0215xz-0.0349yz。其中,f(x, y, z)为吸阻;x为脉冲宽度;y为功率;z为布孔偏量。

      通过输出的回归方程系数大致可以看出:3个因子与变量吸阻之间均为负相关关系。这与日常的经验相吻合,即脉冲宽度越大孔会变长进而造成吸阻变小;功率越大孔会越大进而造成吸阻变小。同时因子脉冲宽度的系数相对于其它因子系数要大,即在3个因子同时变化一个单位的情况下,脉冲宽度对吸阻的变化贡献最大,其贡献度约是功率和布孔偏量的10倍。

      借助MINITAB 16输出图表功能可以进一步分析。

      图 2为吸阻的主效应图。从主效应图可以看出,因子脉冲宽度较另外两个因子对吸阻的影响更为显著,还可以看出是吸阻变大,应该让3个主效应因子尽可能小。

      Figure 2.  Main effect of three factors on draw resistance

      图 3为吸阻交互效应图。可以看出,功率因子与布孔偏量因子的交互作用对于吸阻的影响相对于其它因子之间的交互效应要显著得多。

      Figure 3.  Interaction effect on draw resistance

      图 4为吸阻的等值线图。可以看出,脉冲宽度因子及与之的交互作用对于响应变量吸阻的影响很显著,为使吸阻变大,应该让脉冲宽度尽可能小。通过等值线图可以直观地看出两个不同的主要因子的设定下,吸阻所在的大致范围以及吸阻随各主要因子的变化趋势[20]。这可以指导进行快速设定。

      Figure 4.  Contour map of interaction effect on draw resistance

      根据工艺标准要求,不同品牌卷烟的吸阻需维持(1.35±0.2)kPa,从响应优化曲线可以看出[21],当脉冲宽度取93.8426μs、功率取90%、布孔偏量取15%时,吸阻会达到期望值1.35kPa。运行序3的3个因子设置最接近上面的最优设置,只有脉冲宽度不一样取的是100μs,试验中所得数据是1.3143kPa。按照之前的主效应图可以判断出,当脉冲宽度从100μs变小为93.8426μs的过程中,吸阻会变大,因此预测的最优解与实际试验结果很接近。如果与试验结果相差较远,可以考虑在本次获得的最佳点附近继续做试验。根据经验, 最优点就在附近,可选择响应曲面方法,其结果要更精细一些。

    • 通过试验得到的方程可知,脉冲宽度相对功率和布孔偏量对吸阻的影响更为显著。还可以看出, 为使吸阻变小,应该让3个主效应因子尽可能大。这与日常的经验即脉冲宽度越大孔变长、功率越大孔越大进而吸阻变小相吻合。同时,功率因子与布孔偏量因子的交互作用对于吸阻的影响相对于其它因子之间的交互效应要显著得多。根据方程所反映的规律,结合现场数据进行分析并及时指导设备调整,可以确保产品质量合格的目的。

      以上试验结论是基于同一批次产品共采集的500多组数据得来,试验过程中未考虑烟丝指标、滤嘴棒指标、原辅材料等指标,因此试验数据不能保证适应于所有批次的产品。但该研究可以反映出各项参量对吸阻指标影响显著性的大小,以及3个激光打孔参量影响吸阻指标的趋势。通过后期重复试验,验证了现场调整的结果符合试验的结论。这种方法得来的关系方程和吸阻变化规律在其它研究中没有先例。试验充分利用现场大量的数据结合统计学方法和MINITAB软件将原有的经验更加科学直观地呈现出来,试验方法具有普遍性,可以推广至类似的数据分析使用。

参考文献 (21)

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